

摘要:DCS自动配料系统是由上位控制计算机单元,三菱Q00CPU以及称重仪表组成的计算机。完成各个环节的工作状态控制的启动/停止及故障的连锁控制。
1引言
传统的磁粉生产线采用的是继电器控制系统,自动化程度低,可靠性差,维护难度大,已满足不了用户需求。本文中采用三蓉PLC和MOVICON组态软件组成控制系统,使得整条生产线实现自动控制及终端监控保护,提高了关键工艺的生产精度,降低了工人劳动强度提高了生产效率。
2生产线工艺流程简介
磁粉生产时需要根据不同的牌号选择组分,然后依次进行分散砂磨搅拌、烧和筛选等工艺得到最终的成品颗粒。其中最关键的工艺部分为配料工艺和嫩烧工艺。
为实现进料,并进料量大小根据生产要求连续可调,采取定量进料装置。配料工艺流程如下:按下PC机上配料启动按钮,系统首先检测各原料仓的料位均非低料位,选择氧化铁料仓或备用仓,然后等待分散机的请求配料信号,否则,不启动配料秤。当配料秤的启动条件满足后,系统按PC机预先设定好的大加水、氧化锰、氧化锌、氧化铁、小加水的配比重量进行称量,配比重量可以在F800配料仪表上进行任意更改)。
烧工序则对预烧反应所需的温度、压力及气氛要求,采取温度、压力控制装置且可实现自动调节,从而更适合于高性能铁氧体的湿法预烧。
3控制系统简介
磁粉自动配料系统采用三萎CCLINK现场总线控制,在中央控制室设有各工艺段主控制柜及中央操作台,在中央操作台上装有两台PC机及各种反应现场温度、压力及重量的仪表,其中一台PC机作为整个制粉线的监控,现场装有四个摄像头监视生产设备运行情况,另一台PC机作为制粉线配料控制系统上位机,采用MOVICON监控软件,监控制粉线各生产设备运行状态包括手动、自动、停止、急停等状态。在各工艺段装有现场小控制箱,箱体面板上有简单操作按钮及指示灯,内有CCLINKI/O模块,与现场控制电磁阀、位置开关、料位计、按钮等相连。中央控制室PLC与各现场CCLINK模块组成CCLINK现场总线控制。
4PLC系统
4.1硬件配置
三菱Q系列PLC是模块化的PLC系统满足大中规模系统要求,为适应各种自动化控制任务,模块可自由扩展。本配料机采用的CPU为三菱Q06H。为满足分析统计生产线检测和控制对象的功能要求,整个系统需要一块以太网模块QJ71E71-100、四块CCLINK远程通讯模块QJ61BT11N、四块模拟量输人输出模块Q68ADI、七块输入模块QX40、九块输出模块QY10和19块CCLINK现场输人输出模块。图2为硬件组态。
4.2程序设计
PLC系统主要任务是完成生产线设备的手动、自动逻辑控制。采用LAD梯形图模块化编程,程序可读性强。根据工艺要求设置了9个程序块:配料程序块、分散1程序块、预烧程序块、分散2程序块、搅拌1程序块、搅拌2程序块、红喷程序块、成品程序块和数据传输程序块。配料工艺是整个生产线的核心工艺,以下简单介绍PLC系统在配料工艺中的应用:
1)按下PC机上配料启动按钮后,系统首先检测各原料仓的料位均非低料位,在画面上选择氧化铁料仓和备用仓的选通情况,然后等待分散机的请求配料信号,有一个条件不满足,就不启动配料秤。如图3:
2)当配料秤的启动条件满足后,系统按工艺流程设定好的大加水、氧化、氧化锌、氧化铁、小加水的配比重量进行秤量。配比重量可以在F800配料仪表上进行任意更改)。
3)秤量的工作过程为:启动配料仪表,仪表首先置0。先秤大加水,大加水阀打开,达到设定值自动关闭。再秤氧化锰,仪表输出粗加料SP1和细加料SP2两个信号,使螺旋和振动料斗同时运行,另外螺旋给料机压缩空气破拱也开始工作,螺旋给料机通过变频器工作为高速给料(Y1BD)当秤量至细加料时,粗加料信号结束,螺旋给料机通过变频器改为低速运行(Y1BE),同时振动料斗停止,当螺旋给料机运行直至重量与设定值一致,仪表输出氧化铁秤完信号,在粗加料的过程中,排料秤高速搅拌,等细加料的时候,配料秤低速搅拌。延时5秒后,再次将仪表置0。
4)依次进行氧化锌、氧化铁的秤量。然后开始高速搅拌15分钟(时间可以通过MOVICON画面进行设置),搅拌完成后打开排料阀,排料时间为2分钟(图5)然后开始小加水,秤量完成后开始小搅拌,搅挫时间到后打开排料阀,排料时间进行氧化锌、氧化铁的秤量。秤量完成后开始高速搅拌15分钟,搅拌完成后打开排料阀,排料时间为4分钟。全部秤完后,输出一个秤量完成信号。标志着一次秤量结束,同时进行秤量计数加1等记数为2的时候,启动高速分散程序块。
5监控系统
5.1监控软件
MOVICON是新一代自动化监控软件,由意大利著名自动化软件供应商PROGEA公司开发。该公司自1990年开始开发基于Microsoft?Windows平台的自动化监控软件,软件以简单易用、稳定可靠著称。根据工艺要求该生产线控制系统设计十个人机功能画面,直接对现场设备的运行状态进行实时监控及报警、设置、管理工艺参数。
5.2工控机
由于MOVICON是基于Microsoft?Windows平台开发的招待会监控软件,所以工控机采用普通的PC机,安装程序采用Windows2000系统。MOVICON运行时将检查用户的授权,授权的硬件为USB加密狗。
5.3建立MOVICON与PLC的通讯
1)PLC通讯设置
用PLC编程软件GX-DEVELOPER设置PLC网络参数:
操作设置(operationalsetting)中的IP地址设置;
在开放设置中进行端口设置,端口2000,2001为16进制,而在MOVICON通讯设置中需要填写10进制值,2000,2001对应的10进制为8192,8193。
2)MOVICON的设置
先添加通讯驱动:Mitsubishi-MelsecQTCP,然后打开该驱动属性窗口,在其stations属性组中,按“Add”按钮增加站定义,通常一个站定义对应一个PLC,可以定义多个站定义多个PLC。
5.4建立MOVICON变量
1)点击变量属性窗口的动态属性项的右边的省略号,打开变量浏览器。在变量浏览器窗口中选择通讯驱动,双击通讯窗口中已定义的Melsec-QTCP打开任务属性窗口,选择上面定义的站AA,以及需关联的PLC。
2)直接在变量属性窗口中的动态属性项中填写。
5.5建立监控画面
MOVICON开发系统提供了丰富的图形对象和动画连接类型,如命令语言连接、模拟值输出连接、属性变化连接、闪烁、旋转连接等.通过对画面中图形对象的动画连接及命令语言程序,实现画面监控系统和生产现场数据的同步动态变化。
5.6启动工控机系统后自动运行MOVICON软件设置
将MOVICON软件安装生成的MOVICON.exe运行系统快捷方式拷贝到“系统开始一程序一一启动”中,这样工控机一启动就自动运行MOVICON。以上工作完成后,经过组态外部的I/O、温度、重量、压力等现场数据就能实时传递给监控系统并进行生产过程控制。
结束语
该投料系统一经运用,降低了生产流程中的关键工艺难度提高了工作效率、产品产能及合格率,从根本上提高了磁粉生产线的自动化程度,在用户处使用3年,效果良好。